在全球環(huán)保形勢(shì)日益嚴(yán)峻的當(dāng)下,能源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展成為焦點(diǎn)。燃煤機(jī)組的超低排放技術(shù),作為實(shí)現(xiàn)能源綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵手段,正深刻改變著行業(yè)格局。這一技術(shù)對(duì)燃煤機(jī)組運(yùn)行效率的影響呈現(xiàn)出多面性,既蘊(yùn)含著積極變革,也帶來(lái)了一系列挑戰(zhàn)。同時(shí),如何在保證超低排放的前提下進(jìn)一步提高運(yùn)行效率,以及不同類型機(jī)組在這一過(guò)程中的差異與成本投入問(wèn)題,都值得深入探討。
超低排放對(duì)運(yùn)行效率的積極影響
優(yōu)化燃燒過(guò)程:為契合超低排放要求,鍋爐低氮燃燒改造技術(shù)在行業(yè)內(nèi)廣泛普及。其通過(guò)精心調(diào)整燃燒器結(jié)構(gòu),科學(xué)實(shí)施空氣分級(jí)策略,讓燃料與空氣混合更為充分、均勻,從而使燃燒過(guò)程無(wú)限趨近理想狀態(tài)。例如,華能玉環(huán)電廠對(duì) 6 臺(tái) 100 萬(wàn)千瓦超超臨界燃煤機(jī)組進(jìn)行低氮燃燒改造,重新設(shè)計(jì)燃燒器噴口布局,合理分配一次風(fēng)和二次風(fēng)比例。改造后,燃燒效率大幅提升,飛灰含碳量顯著降低,機(jī)組整體運(yùn)行效率提高了約 2%,同時(shí)氮氧化物初始排放濃度降低了 30% 以上 ,既實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排,又提升了發(fā)電效率。
減少設(shè)備損耗:超低排放技術(shù)所涵蓋的除塵、脫硫、脫硝等關(guān)鍵環(huán)節(jié),在降低污染物排放的同時(shí),也有效減少了煙塵、二氧化硫、氮氧化物等對(duì)設(shè)備的腐蝕與磨損。浙能嘉興發(fā)電廠采用石灰石 - 石膏濕法脫硫技術(shù),通過(guò)優(yōu)化吸收塔內(nèi)部結(jié)構(gòu),提高脫硫劑利用率,將煙氣中二氧化硫含量從改造前的 1500mg/m³ 降低至 35mg/m³ 以下。設(shè)備的腐蝕情況得到極大改善,尾部受熱面的維護(hù)周期從半年延長(zhǎng)至一年半,降低了檢修成本,保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,間接提升了運(yùn)行效率。
提升傳熱效果:低低溫電除塵技術(shù)是超低排放技術(shù)中的一大亮點(diǎn)。該技術(shù)在降低煙氣溫度,優(yōu)化粉塵比電阻以提升電除塵效率的同時(shí),還增大了后續(xù)受熱面的傳熱溫差,顯著強(qiáng)化了傳熱效果。山東黃島發(fā)電廠在 #5、#6 機(jī)組上應(yīng)用低低溫電除塵技術(shù),通過(guò)在電除塵器前增設(shè)煙氣冷卻器,將煙氣溫度從 130℃降至 90℃左右。不僅粉塵排放濃度從 50mg/m³ 降至 5mg/m³ 以下,而且由于煙溫降低,后續(xù)省煤器和空氣預(yù)熱器的傳熱溫差增大,機(jī)組熱效率提高了約 0.7%,發(fā)電煤耗明顯下降。
超低排放對(duì)運(yùn)行效率的消極影響
系統(tǒng)阻力增加:為滿足愈發(fā)嚴(yán)格的超低排放標(biāo)準(zhǔn),電廠需增設(shè)或改進(jìn)一系列環(huán)保設(shè)備,如濕式電除塵器、脫硝裝置備用層等。然而,這些設(shè)備的增加致使煙氣流通路徑變長(zhǎng)且更為復(fù)雜,系統(tǒng)阻力顯著增加。以濕式電除塵器為例,煙氣通過(guò)時(shí),因其內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,阻力可能增加 1000 - 2000Pa。某內(nèi)陸電廠在原有脫硫除塵系統(tǒng)后增設(shè)濕式電除塵器,引風(fēng)機(jī)電流從改造前的 300A 上升至 400A,耗電量大幅增加。為維持機(jī)組出力,不得不降低部分運(yùn)行參數(shù),導(dǎo)致機(jī)組凈輸出功率降低,運(yùn)行效率下降了約 1.5%。
熱量損失增加:部分超低排放技術(shù)在運(yùn)行過(guò)程中會(huì)不可避免地造成額外熱量損失。以濕法脫硫?yàn)槔罅克魵怆S凈煙氣排出,帶走可觀熱量。廣東某電廠采用常規(guī)濕法脫硫工藝,煙氣溫度從 120℃左右降至 55℃,經(jīng)測(cè)算,因這部分熱量損失,機(jī)組熱效率降低了約 1.3%。為彌補(bǔ)熱損失,需額外消耗燃料,增加了發(fā)電成本。
設(shè)備維護(hù)與運(yùn)行成本提高:超低排放設(shè)備的運(yùn)行與維護(hù)對(duì)技術(shù)水平要求頗高,且需投入更多人力、物力。某沿海電廠的 SCR 脫硝裝置采用了新型高效催化劑,雖然脫硝效率可達(dá) 90% 以上,但催化劑對(duì)煙氣中的砷、堿金屬等雜質(zhì)較為敏感。運(yùn)行一段時(shí)間后,因煤質(zhì)波動(dòng),催化劑出現(xiàn)中毒現(xiàn)象,氨逃逸率升高,不僅影響脫硝效果,還導(dǎo)致空預(yù)器堵塞。為恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行,不得不停機(jī)進(jìn)行催化劑再生和空預(yù)器清洗,停機(jī)時(shí)間長(zhǎng)達(dá) 10 天,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)數(shù)百萬(wàn)元,同時(shí)機(jī)組可用率和運(yùn)行效率大幅下降。
保證超低排放同時(shí)提高運(yùn)行效率的方法
優(yōu)化系統(tǒng)集成與控制:借助先進(jìn)的智能化控制系統(tǒng),對(duì)燃煤機(jī)組的燃燒、脫硫、脫硝、除塵等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行協(xié)同優(yōu)化。大唐托克托電廠通過(guò)引入智能管控平臺(tái),利用傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)煤質(zhì)、負(fù)荷、各設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等信息,運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和人工智能算法,動(dòng)態(tài)調(diào)整燃燒器的燃料供給、脫硫塔的漿液循環(huán)量、脫硝系統(tǒng)的噴氨量等。實(shí)現(xiàn)了各環(huán)節(jié)的高效協(xié)同,在滿足超低排放要求的同時(shí),機(jī)組運(yùn)行效率提升了約 1.8%,廠用電率降低了 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。
余熱回收利用:針對(duì)濕法脫硫等工藝導(dǎo)致的熱量損失問(wèn)題,可采用余熱回收技術(shù)。江蘇某電廠在脫硫塔出口煙道安裝熱管式余熱回收裝置,將煙氣中的廢熱傳遞給鍋爐補(bǔ)給水,使補(bǔ)給水溫度升高 15℃。經(jīng)核算,機(jī)組熱效率提高了約 0.8%,每年可節(jié)約標(biāo)煤數(shù)千噸,有效降低了能耗和運(yùn)營(yíng)成本。
采用高效節(jié)能設(shè)備:在環(huán)保設(shè)備的選型與升級(jí)過(guò)程中,優(yōu)先選用高效節(jié)能型產(chǎn)品。浙江某電廠將原有的普通引風(fēng)機(jī)更換為高效動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī),新風(fēng)機(jī)采用先進(jìn)的葉輪設(shè)計(jì)和高效電機(jī),在滿足煙氣輸送需求的同時(shí),耗電量降低了約 20%。并且,通過(guò)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),采用新型密封材料和耐磨部件,延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命,減少了因設(shè)備故障導(dǎo)致的停機(jī)時(shí)間,保障了機(jī)組的穩(wěn)定高效運(yùn)行。
不同類型機(jī)組在超低排放影響及設(shè)備改進(jìn)成本上的差異
機(jī)組容量差異:大型機(jī)組在進(jìn)行超低排放改造時(shí),由于其處理煙氣量大,設(shè)備規(guī)模相應(yīng)較大,在設(shè)備改進(jìn)方面的一次性投資成本較高。但大型機(jī)組通常配備更先進(jìn)的技術(shù)和控制系統(tǒng),在優(yōu)化燃燒和余熱回收等方面具有更大的潛力,改造后運(yùn)行效率提升幅度可能相對(duì)較大。例如,上海外高橋第三發(fā)電有限責(zé)任公司的 100 萬(wàn)千瓦超超臨界機(jī)組,在超低排放改造中投入數(shù)億元資金用于設(shè)備升級(jí)和技術(shù)研發(fā)。通過(guò)采用深度空氣分級(jí)燃燒、高效除塵脫硫脫硝一體化等技術(shù),實(shí)現(xiàn)了污染物的超低排放,同時(shí)通過(guò)優(yōu)化運(yùn)行和余熱回收,機(jī)組運(yùn)行效率提升了約 3.5%。與之相比,小型機(jī)組雖然設(shè)備改進(jìn)成本相對(duì)較低,但由于技術(shù)和資金限制,在提升運(yùn)行效率方面可能面臨更多挑戰(zhàn),且其系統(tǒng)相對(duì)簡(jiǎn)單,改造后效率提升的空間有限。如某 5 萬(wàn)千瓦的小型熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,在完成超低排放改造后,因受限于自身技術(shù)和資金,運(yùn)行效率僅提升了約 0.6%。
機(jī)組類型差異:對(duì)于超臨界、超超臨界機(jī)組,其運(yùn)行參數(shù)高,對(duì)設(shè)備的耐高溫、耐腐蝕性能要求更高。在進(jìn)行超低排放改造時(shí),需要采用更高端的材料和技術(shù),設(shè)備改進(jìn)成本高昂。但這類機(jī)組在實(shí)現(xiàn)超低排放后,通過(guò)優(yōu)化運(yùn)行和余熱利用等措施,其運(yùn)行效率提升的效果也更為顯著。華電萊州發(fā)電有限公司的超超臨界機(jī)組,在改造中采用了耐高溫、耐腐蝕的特種合金材料用于脫硫塔和煙道,同時(shí)對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行了深度優(yōu)化。雖然改造投資巨大,但改造后通過(guò)優(yōu)化運(yùn)行和余熱利用,機(jī)組運(yùn)行效率提升了約 4%。亞臨界機(jī)組在改造成本和效率提升幅度上相對(duì)較為適中。此外,循環(huán)流化床機(jī)組由于其燃燒方式特點(diǎn),在脫硫等方面具有一定優(yōu)勢(shì),設(shè)備改進(jìn)成本相對(duì)較低,但在脫硝和進(jìn)一步提升運(yùn)行效率方面,可能需要采取特殊的技術(shù)手段,與煤粉爐機(jī)組存在明顯差異。某循環(huán)流化床機(jī)組在脫硝改造時(shí),采用了選擇性非催化還原(SNCR)與選擇性催化還原(SCR)聯(lián)合脫硝技術(shù),經(jīng)過(guò)多次調(diào)試和優(yōu)化,才達(dá)到了較好的脫硝效果和運(yùn)行效率提升。
綜上所述,超低排放對(duì)燃煤機(jī)組運(yùn)行效率的影響利弊共存。通過(guò)采取針對(duì)性措施,在保證超低排放的同時(shí)提高運(yùn)行效率具有可行性。同時(shí),不同類型機(jī)組在這一過(guò)程中,無(wú)論是在超低排放對(duì)運(yùn)行效率的影響方面,還是在設(shè)備改進(jìn)成本上,都存在顯著差異,需要根據(jù)具體情況制定個(gè)性化的解決方案。這不僅有助于推動(dòng)燃煤發(fā)電行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,還能在環(huán)境保護(hù)與能源高效利用之間找到最佳平衡點(diǎn)。
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